论高硫劣质煤在水泥生产应用情况

来源:期刊VIP网所属分类:土木工程发布时间:2014-07-12浏览:

  摘 要:本文针对劣质煤的特点及其对干法水泥厂回转窑煅烧的影响,介绍了煅烧劣质煤的新型干法水泥厂优化设计及应用实例,阐述了劣质煤煅烧水泥熟料,不仅可以大幅降低水泥生产成本,更具有广阔的应用前景。

  关键词 :高硫 ;劣质煤;应用

  中图分类号:H152.3   文献标志码:A  文章编号:1000-8772(2013)19-0163-02

  一、引言

  随着世界能源危机的来临,众多水泥企业均面临煤炭资源供应紧张、价格暴涨的危机和压力。故而用劣质原煤煅烧水泥熟料成为了水泥界重点研究的课题。本文主要阐述了笔者研究用劣质高硫煤煅烧熟料方面的经验实例,作一些探讨供业内人士参考,求同存异以共勉。

  二、项目背景及主要工艺配置

  近年来由于原煤市场供应紧张,某公司为了最大限度地节能降耗、降低生产成本,组织技术人员进行考察、调研,通过可行性分析和论证并在1#窑上进行了工业试生产,取得了重大成功和突破,现已推广使用。下面以1#窑为例进行说明,1#窑的主机设备配置见表1所示。

  表1 1#窑的主机设备配置

  序号设备名称规格性能

  1预热器分解炉系统双系列五级旋风预热器 / TDF型分解炉¢5600mm

  2回转窑¢4*60M / 三档支承

  3篦冷机TC1164 型

  4高温风机540000m3/h / 7500Pa

  5窑头引风机414000m3/h / 1592Pa

  6燃烧器丹麦.斯密史 / Duoflex 型

  三、燃料特性

  高硫劣质原煤主要来自内蒙古乌达矿区、其质量情况及特性见表2和表3。

  由表可知:此煤的挥发份偏低。据有关资料介绍挥发份≥25%烟煤着火温度一般在500—600℃,易着火且火焰相对稳定;挥发份<25%烟煤着火温度一般为700—800℃,所以此煤的着火点偏高、起火慢、燃尽率低、燃烧稳定性较差。

  表2 烟煤的工业分析

  名 称WyMad / %A ad / %V ad / %FC ad / %QyDW (KJ/Kg )焦渣特性

  高硫煤6.312.1232.6520.7844.4520079.272

  表3 烟煤化学分析

  名 称SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3SO3控制指标

  高硫煤50.7836.645.023.480.830.520.214.80≤6.0%

  四、工业试验方案

  根据高硫劣质煤的特性,工业试生产分两个阶段进行。第一阶段:高硫劣质原煤和鄂尔多斯优质原煤按1:1搭配使用、预配混合煤;第二阶段单独使用高硫劣质煤煅烧,熟料的三率值控制如下:

  KH:0.890±0.02 SM:2.4±0.1 AM:1.6±0.1。

  五、生产试验中出现的问题

  当生产试验过渡到第二阶段后窑况开始恶化,窑台时产量下降,熟料出现生烧料、游离钙跑高,工艺事故频发,质量大幅度下滑。其主要问题是:

  1.窑尾烟室、分解炉缩口 、五级下料管等结皮严重。

  2.分解炉时有塌料现象。

  3.窑内结蛋频繁。

  六、成因分析与探讨

  针对上述存在的问题、结合数据分析我们认为:

  1.煤的挥发分偏低,灰份较高,导致窑前火焰燃烧速度慢、热力强度低、火焰不集中,煅烧质量差。

  2.由于窑前温度低,操作上习惯控制较高的尾温,同时由于分解炉用煤过剩、煤质较差,导致部分未燃尽的煤粒随烟气上升进入C5内发生二次燃烧,温度倒挂导致系统结皮堵料。这一点从现场清捅结皮时看到“明火星”可以得到证实。

  3.煤粒燃尽的时间与煤粉的细度、水分、反应温度、过剩空气量有较大的关系,在条件相同时理论上劣质煤的燃尽时间大约是普通烟煤的1.5倍。由于煤粉的燃烧速度慢、黑火头长,部分煤粒被拉到窑后燃烧,易产生局部高温、煤灰集中沉降,特别是灰分高、硫分高的煤粉液相量大,液相过早出现导致结蛋。

  4.煤粉中的硫含量偏高,在物料分解反应过程中煤粉燃烧时所生成的SO2与碱性氧化物作用生成硫酸盐。在还原气氛下,部分硫酸盐分解再次生成SO2与碱性氧化物反应生成复合硫酸盐,从而形成硫的内循环,未被分解的硫酸盐从熟料中带出,过剩的硫则与氧化钙反应生成易挥发分解的无水石膏。煤粉中的硫分越高则意味着在循环过程中过剩的硫越多,则硫的挥发量也愈多,越易形成结皮、导致堵料、结大蛋等工艺事故的发生。理论上硫碱比越大、硫的挥发系数也愈高。同时硫的挥发系数随窑内氧气含量的降低而增加。当煤粉燃烧不完全时,还原气氛越加剧,越易挥发。窑尾烟室结皮化学成分见表4。

  5.煤粉的燃烧速度慢,在炉内燃烧不均匀、气固三维流场波动大易导致局部气固分离“断路”而产生塌料;同时为了强化窑内通风,系统拉风偏大也易引发小股塌料。

  表4  烟室结皮的化学成分

  名 称SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3Cl-S/Rloss

  烟室结皮13.594.382.4748.491.504.450.7418.720.6224.891.70

  七、采取的技术措施

  1.降低硫的挥发。具体措施为:通过调节三次风闸板(向下闸入15mm),强化窑内通风,保证燃烧动力,抑制还原气氛。

  2.提高煤粉的制备质量,降低煤粉的细度,保证煤粉的燃烧效率和燃尽率。过程煤粉的细度按照煤粉的挥发份来控制出磨煤粉的筛余细度,参照公式如下: K≤(0.9-0.001Aad)*(4+0.5Vad)。

  3.调整配料方案,提高熟料的KH:0.910±0.02煅烧,提高料子的耐火性。

  4.增加出磨生料的分散度,控制出磨生料0.08 mm筛余细度小于15.0%。

  5.在分解炉五级下料管、缩口膨胀节下、窑尾烟室斜坡等结皮严重的部位加装空气炮,定时循环清吹(每间隔5分钟清吹一次)。

  6.在结皮严重的部位采用抗结皮700NH-10浇注料。

  7.降低熟料中硫碱比≤0.6,减少过剩硫的循环结皮。

  8.提高窑速、实现“薄料快转”。

  9.通过自动均化布煤、延长煤堆长度、增加布煤层数来提高煤粉质量的均匀性和稳定性。

  通过采取有效措施窑况好转,生产日趋正常。具体调整前后各项参数及质量指标对照见表5。

  表5  技术指标对照表

  对比项出磨生料细度出磨生料KH值硫碱比窑 速分解率28d熟料强度

  调整前≤12.0%KH:0.890±0.020.823.2 r/min≤95%≥56.5

  调整后≤15.0%KH:0.910±0.020.453.8 r/min≤90%≥56.8

  八、 效益分析

  1.经济效益显著

  用高硫煤煅烧熟料易烧性得到明显的改善,窑台时产量平均提高1.5t/h;同时烧成标煤耗相对下降了3.5Kg/t ,若熟料产能按450万吨/年计算,则平均每年可节约原煤1.6万吨、相当于节约资金1120万元多,若四条生产线全部用高硫煤代替普通烟煤煅烧熟料,则每吨高硫煤购进价格比普通烟煤低250元/吨,相当于年节约资金12500万元. 经济指标见表6。

  表6  经济指标对照表

  项 目原煤价格 / 元/吨窑台时产量 /

  吨/小时烧成标煤耗 /千克/吨

  用普通烟煤700118112.2

  用高硫煤450119.5108.7

  2.社会效益显著

  用高硫煤煅烧熟料环保性好,符合国家节能减排、资源综合利用的税收优惠政策。

  九、生产结论

  通过采取必要的技术措施和工艺调整,高硫劣质煤煅烧熟料成为该公司节能减排的一大亮点,取得了良好的社会效益和经济效益。

  用高硫劣质煤煅烧生产水泥熟料利于生态建设和可持续发展,是切实可行的节能降耗、变废为宝的推广项目。

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